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看首钢京唐如何用耐火材料“守护”高炉炉缸?

[发布时间:2018-08-16 15:17:14 ][阅读次数:1188次]

近几年来,国内多座高炉出现炉缸局部温度过高现象,很多不得不采取降低冶炼强度和高焦比的冶炼方式,导致生产指标差,铁水成本大幅升高,严重的甚至已经发生炉缸烧穿的恶性事故。因此,炉缸的安全维护工作至关重要。

首钢京唐公司建有2座5500m3的高炉,1号高炉于2009年5月21日投产,2号高炉于2010年6月26日投产。京唐的两座高炉投产至今,出现过炉缸局部温度升高现象,但通过严密监控,及时采取多种措施,高温区域都得到有效控制,且在护炉期间整体上保持了炉况的稳定顺行,逐渐形成了一套切实可行、高效低成本的炉缸维护技术。

炉缸结构及高温点位置

两座高炉炉缸除炉底碳砖厂家不同外,其他均一致,采用了热压小块碳砖结合湿法喷涂造衬工艺的复合炉缸、全碳砖加陶瓷垫炉底的结构,并根据“内堵外疏”的原则布置各种优质耐火材料。炉底水冷管以上找平层使用耐火浇注料找平;往上依次平铺1层高导热石墨砖、2层微孔碳砖、1层超微孔碳砖;碳砖上立砌2层陶瓷垫,死铁层深度为3米。炉缸侧壁选用热压小碳块,从超微孔碳砖上表面使用无水胶泥环形砌筑至风口组合砖下沿,炉缸外侧使用具有高导热系数的NMD半石墨碳砖,内侧使用导热系数低但具有强抗侵蚀能力的NMA碳砖;在陶瓷垫上方和炉缸碳砖内侧没有使用常见的黏土保护砖,而是选用了具有更强抗冲刷能力的耐火浇注料,浇注出炉底保护层和炉缸人造渣皮。铁口框内满砌碳砖,不留空隙,开炉前再按一定角度钻出铁口孔道,并在孔道内用浇注料填实。

两座高炉出现高温点的纵向位置一致,都在炉衬第7层和第8层,即都是集中在炉缸象脚型区域。目前两座高炉局部高温点稳定在100℃左右,长期保持在正常可控范围内。

高炉主要指标完成情况

随着对大高炉冶炼规律的认识不断加深,首钢京唐高炉顺稳水平逐年提高。特别是2016年,高炉更是达到5.88的历史最高负荷水平。2015年以来,单月最低焦比达到276kg/t,最高煤比为202kg/t,燃料比最低为488kg/t。2016年1月~7月份,累计利用系数为2.265t/(m3·d),焦比为285kg/t,入炉焦比(含焦丁)为305kg/t。

炉缸维护的主要技术思路

首钢京唐高炉炉缸维护整体经历3个阶段:第一是初步阶段,炉缸出现高温点后,铁水产量损失大,燃料消耗大幅增加,影响经济指标;第二是摸索阶段,炉缸局部高温点不影响高炉顺行,通过加钛等措施能够完全控制,但钛负荷高,护炉成本较高;第三是低成本护炉阶段,首钢京唐开发低成本护炉料,同时降低钛负荷至5kg/t~7kg/t,通过采取稳定煤气以及做好炉温等多项措施,也能够保证铁中钛含量在0.090%左右,并且炉缸不再出现局部高温点。

稳定焦炭质量,改善粒级。首钢京唐是铁前一体化管理,京唐高炉将提高焦炭的粒级作为重要指标,并在生产中为了保证焦炭粒级,通过延长炭化时间、避免配加其他杂质(其中2015年因焦化回配焦化灰,入炉粉末增多,造成炉缸死焦堆透气透液性差,严重影响了两座高炉的顺行状态,停配后,高炉状态提升明显)、稳定主焦煤品种等措施来保证焦炭质量的稳定。而焦炭质量的稳定,有利于保证高炉的顺行状态,保证全风、炉温水平,提高风速、动能,提高死焦堆透气透液性,减弱铁水环流。

控制入炉有害元素含量。碱金属过高会降低矿石软化温度,使软熔带上移,恶化炉料透气性;引起球团异常膨胀而严重粉化;加剧焦炭的气化反应,降低焦炭强度,对提高负荷、做炉温和脱硫不利,严重时甚至会促使炉墙结厚甚至结瘤破坏砖衬。同时,有害元素对碳砖的破坏也是非常严重的,容易导致局部温度升高,过高时会导致碳砖变形、炉底板上翘,严重影响高炉寿命。因此,对于大型高炉,无论是从高炉顺行角度还是高炉长寿角度,严格控制入炉有害元素含量,都是非常必要的。

京唐高炉入炉有害元素:碱金属最高达到过4.6kg/t,锌负荷最高达到0.44kg/t。从机理研究和高炉的实际表现方面观察,过高的有害元素确实破坏炉况顺行。首钢京唐通过停配高炉干法灰、烧结电除尘灰和有害元素含量高的原料,使碱金属有所降低,尤其是锌降低明显。2015年入炉碱金属含量平均为3.66kg/t,锌负荷为0.21kg/t。

优化炉内基本冶炼制度,稳定煤气。京唐高炉根据实际原燃料特点、冶炼条件,逐步优化,逐渐形成目前成熟稳定的基本制度,而且日常调整时也本着“多议少动”的原则,最大程度地追求炉况的稳定顺行。而通过实践也发现,大型高炉煤气转换期比较长,有时需要3个或者更多的冶炼周期,煤气形态才能最终得到真实反映。而当原燃料条件变差时,需要的时间更长。

遵循首钢炼铁16字方针“稳定边缘、打开中心、稳定中心、照顾边缘”,京唐高炉搭建合理的装料制度,采用大矿批冶炼,矿批由之前的142吨提升到目前的170吨以上,最高达到182吨。同时,京唐1号、2号高炉根据两种不同的装料制度(1号炉矿焦,2号炉矿矿焦,属国内首例),分炉匹配好中心和边缘两条煤气通路,维持合理炉型,有力保证了两座高炉的稳定顺行,使得边缘煤气得以稳定,降低了软水温差。

防止冷却设备向炉内大量漏水。冷却设备损坏后漏的水进入炉缸,对碳砖造成氧化,易使炉缸受到严重侵蚀。在日常生产中,冷却设备损坏后要及时处理,避免向炉缸漏水。首钢京唐通过制订标准,来严格控制冷却设备往炉内漏水,防止其对炉缸长寿或者煤气分布产生较大影响。

加强炉缸区域监控。

局部温度监控。国内有的高炉可能由于当初设计的原因,温度监测点少,在炉缸出现高温现象后,不能及时发现,甚至酿成炉缸烧穿的事故,这点尤其值得重视。布局缜密合理的监测设施,是高炉工作者的“眼睛”,是及时发现炉缸侵蚀征兆的重要手段。

京唐高炉在炉底、炉缸的砖衬里共布置了12层548点热电偶,用于测量炉缸炉底的砖衬温度,在4个铁口各有测温点6个,共计24个测温点。同时,京唐高炉在第1段和第6段两层水箱出水关上(炉缸区域)设有水温测量点,每块水箱设测温点1个,共计每层72个测温点;并在高炉专家系统上设立炉缸侵蚀模型及报警功能,以便及时发现异常现象。

侵蚀厚度的监控。根据多层平壁的导热方程,理论上认为,多层平壁是由几种不同导热系数材料组成的平壁,对比炉缸结构,一般是由两种不同的碳砖砌筑而成,各自具有不同的导热系数,热电偶的插入点在外层砖里。首钢京唐通过测算炉缸侵蚀厚度,及时了解圆周方向炉缸的侵蚀情况,控制安全侵蚀厚度,以便于在生产中对其他资源进行及时调配。

提高护炉效果的两个必要条件:强冷+加钛。根据理论及实际生产中的经验,要保证护炉效果,需要两个条件:一是要有额外的钛带入量,即炉缸出现局部高温后要长期加钛进行护炉。但钛的加入量要有科学的控制,在炉缸局部点温度很高的情况下,可以适当提高钛加入量;但在温度降至安全范围后,要及时减钛。京唐高炉通过做炉温等措施来提高铁中钛含量,防止钛过高,引起品位下降、渣比升高,及降低铁水的流动性,进而影响顺行。京唐高炉入炉钛负荷高时接近10kg/t,后通过稳步控制,积极进行技术创新,并转换观念,目前钛负荷在5kg/t~7kg/t。二是要有足够的冷却强度,即加强冷却,加大冷却水流量、降低供水温度。国内高炉通常采用的方法是局部通高压工业水,将高温区域的炉衬表面温度降下来,以利于形成TiC(或TiN)的结晶物。

抓好炉内操作及外围出铁管理。京唐高炉在生产操作中严格树立标准,按规定操作,日常加强对三班的操作管理,炉外主要是保证良好的炉前作业。京唐高炉通过精细组织,优化组织流程,并对炮泥种类合理搭配,减少打泥压力过高、打泥量少及跑泥等问题,一定程度保证了炉门深度,炉门深度3.8米~4.2米的比例达到95%以上。炉门深度稳定,减少了铁水对炉门附近耐材的冲刷,有利于保证炉缸侧壁温度的稳定。

综上所述,京唐高炉在立足理论研究和重视实践应用的情况下,开发了炉缸维护的综合技术,通过不断摸索优化,炉缸温度稳定,长期处在正常范围;炉缸活跃性提高,铁水环流减弱;在保持高产的同时,燃料消耗等指标达到国内同类型高炉先进水平。

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